影響數控銑床加工精度案例分析
發表時間:2022/12/15
閱讀量:191
來源:
廣(guǎng)東男人的天堂AV网站智控有限公司
數控銑床屬於精密設備,但是在使用過程中難免會遇到數控銑床加工精度異常現象,影響產品的加(jiā)工精度,形成這(zhè)類故障(zhàng)的原因主要有四(sì)個方麵: 1.係統參數發生變化或改動; 2.機床位置環異常; 3.電機運行(háng)狀態異常,即電氣(qì)及控製部分異常; 4.機械故障,如絲杠,軸承,聯軸器等部件(jiàn)。另外加工程序(xù)的編製,刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異(yì)常。 針對(duì)以上常見的故障,下麵根據案例一一進行分析及研究 1.係統參數發(fā)生變化或改動導(dǎo)致加工精度(dù)異常 一台數(shù)控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加工批(pī)零件時,發現當(dāng)班加(jiā)工(gōng)出來的零(líng)件均比要求尺寸小(X軸方向超差-0.03,Y軸方向超差-0.05),而該班之前(qián)的零件尺寸均在公差範圍內。檢查程序、刀具(jù)均(jun1)正常,檢(jiǎn)查各軸反向間(jiān)隙,發現X軸間隙剛好為(wéi)0.03MM,Y軸間隙為0.05MM。進一步了(le)解情況得知,原來前一(yī)天技術人員進行常規設備維護時,誤將反向間隙參數號1851的單位μm當成了10μm,結果將X軸間隙30μm設成了(le)3μm,Y軸間隙50μm設成了5μm,導致誤差的出現(xiàn)。 係統(tǒng)參數主要包括(kuò)機床(chuáng)進給單(dān)位、零點偏置(zhì)、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控係統,其進給單位有公製和英製兩種。機床修理過程中某些處理,常常(cháng)影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢應作適時地調整和(hé)修改;另一方(fāng)麵,由於機械磨損嚴重(chóng)或連結鬆動也可能造成參數實測值的變化,需(xū)對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。 2.機械故障導致(zhì)的加工(gōng)精度異常 案例(lì)一:一台GSVM6540A立式加工中心,采用FANUC0i-MC數控係統。一次在銑削模具過程(chéng)中,突然(rán)發現Z軸進給異常,造(zào)成(chéng)至少0.3mm的切削誤差量(Z向過切)。調查中了解到:故障是突然發生的。機床(chuáng)在點動、MDI操作(zuò)方式下(xià)各軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提(tí)示,電氣控製部分硬故障的可能性排除。分析認為(wéi),主要應對以下幾方麵逐(zhú)一進行檢查。 (1)檢查機(jī)床正運行的加工程序段(duàn),特別是(shì)加工深度設定、刀具長度補償、加工坐標係(G54~G59)的(de)調用等,檢查後並無異(yì)常。 (2)在點動方式下,反複運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音並無異常。 (3)檢查機床Z軸精度。用(yòng)手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一(yī)步,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常後作為起始點的正向運動,手脈每變化(huà)一(yī)步,機床Z軸運動的實際(jì)距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運行良好(hǎo),定位精度良好。但在反向運動時,發(fā)現(xiàn)明顯間隙。將手輪設成1×10擋位,配(pèi)合百分表反複測量得到Z軸(zhóu)的反向間隙為(wéi)0.25MM,修(xiū)改係統(tǒng)1851號參數進(jìn)行Z軸(zhóu)反向間隙補償,再用百分表測量Z軸反向間隙,間隙消除,故障初步排除。 (4)進行(háng)試加工驗證。再(zài)加(jiā)工後發現,Z軸誤差依然存在,誤(wù)差值(zhí)約為0.2MM,由此判斷Z軸連結機構存在機(jī)械故障。 (5)檢(jiǎn)查Z軸連結機(jī)構。經檢查發現Z軸絲杆的緊固螺母有鬆動跡像,造(zào)成Z軸絲杆軸向竄動,以致誤差的出現。調緊螺母,注意鬆緊程度,過鬆會有反向(xiàng)間隙,過緊會使(shǐ)絲杆受力過大,造成振動。再次修改係統1851號參(cān)數進行Z軸反向間(jiān)隙補償,以致間隙消除。試加工後(hòu),故障排(pái)除。 案(àn)例二:一台GSVM6540A立式加工中心,采(cǎi)用FANUC0i-MC數控(kòng)係(xì)統。在加工一長方形模坯(pī)時,發現(xiàn)Y軸方向寬度的精度異常,實(shí)測尺寸(cùn)比要求小0.2-0.3MM,而且右端的實測值要比左端的小,但X軸方向的長度精度正常(cháng)。分析(xī)步驟如(rú)下: (1)首先檢查零件(jiàn)的CAD造型及加工程序,均無發現錯(cuò)誤。 (2)用百分表檢查Y軸精度,發現Y軸定位精度良(liáng)好。由可知誤差是在有載荷的情況下才出現的。分析可知(zhī),故障原因有二:一(yī)是(shì)Z軸導軌線(xiàn)條鬆,二是X導軌線條鬆。根據零(líng)件實測值右端比左端小的特點初步認定故障是由(yóu)X導軌(guǐ)右邊的線條(tiáo)鬆動造成的。 (3)拆缷X軸右邊防護罩,觀察X導軌(guǐ)右邊的線條,發現果然有鬆動的跡像。 (4)調緊導軌線條後試加工,精(jīng)度正常(cháng),故障排除。 3.機床電(diàn)氣參數未優化電機運行異常 一台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加(jiā)工完(wán)一模具零件後,用量具測量發現X軸尺寸超差-0.05MM左右。檢(jiǎn)查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停(tíng)時不太(tài)明顯,JOG方式下較明顯。 分析認為,故障原因有兩點,一是(shì)機械反向(xiàng)間隙較大;二是X軸電機工作異常,電機抖動導致丟步。利用FANUC係(xì)統的參數功能,對電機進行調試。首先對存在的間隙進行了(le)補(bǔ)償(cháng);調整伺服增益參數(shù)及N脈衝抑(yì)製功能參數,X軸(zhóu)電機的抖動消除,機床(chuáng)加工精度(dù)恢複正常。 4.機床位置(zhì)環異常或控製邏輯不妥導致加工精度異常 一台TH61140鏜銑床加工中心,數控係統為FANUC18i,全閉環控製方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤(wù)差*小在0.006mm左右,*大誤差可達到(dào)1.400mm。檢查中,機床已經按照要求設(shè)置了G54工(gōng)件坐標係。在MDI方(fāng)式下,以G54坐標係運行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;,待機(jī)床運行結束後顯示(shì)器(qì)上顯(xiǎn)示的(de)機械坐標值為(wéi)“-1046.605,記錄(lù)下該值。然後在手動方式下(xià),將機床Y軸點動到(dào)其他任意位(wèi)置,再次在MDI方式下執行上(shàng)麵的語句(jù),待機床停止後,發現此時機床機械坐標數顯值為“-1046.992,同第一次執行後的數顯(xiǎn)示值相比相差了0.387mm。按照同樣的(de)方法,將Y軸點動到不(bú)同的位置,反複執行該語句,數顯的示值不(bú)定。用百(bǎi)分表對Y軸進行檢(jiǎn)測,發現機械位置(zhì)實際誤差同數顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故(gù)障原因為Y軸重複定位誤差過大。對(duì)Y軸的(de)反向間隙及定位精度進行仔細檢查(chá),重新作補償,均(jun1)無效果(guǒ)。因此(cǐ)懷疑光柵尺及係(xì)統參數等有(yǒu)問題,但為什麽產生如此大的誤差,卻未出現相應的報警信(xìn)息呢(ne)?進一步檢查發(fā)現,該軸為(wéi)垂直方向的軸,當Y軸鬆開時,主軸箱向下掉(diào),造成了超差。對機床的PLC邏輯控製程(chéng)序做了(le)修改(gǎi),即(jí)在Y軸鬆開時,先把Y軸使能加載,再(zài)把Y軸鬆開;而(ér)在夾緊時(shí),先把軸夾緊後(hòu),再把Y軸使能去掉。調整後機床故障(zhàng)得以解決。 如果在使用中發現任何異常現象,請及時和廠家售後服務聯係,在技術人員的指導下完成操(cāo)作。東莞市男人的天堂AV网站智(zhì)控有限公司是一家股份製公司,旗下有 眾創為智控科技有限公司,景哲機電有限公司,子帆機床(chuáng)服務公司 ,專注於數控設備的生產',銷售,研發,整機配(pèi)套,和代工服(fú)務為一體的高薪技術企業。